几年前,华夏工程院前院长徐匡迪就指出:“当今钢铁企业又有30%的余热、余能未被回收哄骗。此中,焦化历程约有50kg/t焦。”这象征着,在年的炼焦临盆历程中,有万t×50kg/t焦=万tce的余热未被回收哄骗。是以,炼焦临盆历程的余热回收哄骗、节能减排的潜力庞大。
1充足回收哄骗焦炉输出热
焦炉是能量变换装配中高效率的热工征战,净效率高达87%-89%。这是由于炼焦历程不光是一个较完竣的能量变换历程,造成优良的二次动力,并且焦炉本质征战经历一百余年的延续鼎新,在煤气焚烧、烟气热量哄骗、绝热等方面均较完竣。但这并不能注明它已到达最完竣的水平,没有节能的余步了。
高效回收哄骗在炼焦历程中造成的余热资本是资本浪费、处境友谊的绿色焦化厂节能的重要方位和潜力住址,也是升高效率的重要路径之一。
剖析焦炉临盆历程的物资流和能量流能够看出,在焦炉的输出端:
-℃的红焦炭承载着较多部份的能量,其做为物资流从炭化室被推出。出炉红焦显热约占焦炉总输出热量的37%,当大型焦炉炼焦耗热量为kgce/t焦时,则临盆每吨焦炭红焦带出40.0kgce热量。
-℃荒煤气温和态化学产物带着热能和化学能以能量流的形状从激昂管排出。则临盆每吨焦炭荒煤气带出热约占焦炉总输出热量的36%,相当于带出38.9kgce热量。
-℃焦炉烟道废气带着热能和动能以能量流的形状从烟囱逸出。则临盆每吨焦炭烟道废气带出热约占焦炉总输出热量的17%,相当于带出18.4kgce热量。
一部份热量做为能量流的一部份,从焦炉炉体表面分散损失至处境空气中。炉体表面热损负约占焦炉总输出热量的10%,相当于临盆每吨焦炭损失10.8kgce热量。
2深入推行干熄焦手艺,充足回收哄骗红焦余热
干熄焦是相干于用水息灭炽烈红焦的湿熄焦而言的。其基根源理是哄骗冷惰性气体在干熄炉中与红焦直接换热,进而冷却焦炭。
采纳干熄焦手艺可回收约80%的红焦显热,均匀每熄1t红焦可回收3.9MPa、℃蒸汽0.5-0.6t,可直接送入蒸汽管网,也可发电。采纳中温中压汽锅,全凝发电95-kWh/t;采纳高温高压汽锅,全凝发电-kWh/t。
采纳干熄焦手艺能够改革焦炭原料、低落高炉焦比,或在配煤中多用10%-15%的弱粘结性煤;吨焦炭节水大于0.44m3;可净低落炼焦能耗30-40kgce/t焦,效率高达70%。
至年终,我国已投产和在建的干熄焦装配近套,干熄焦炭本领近2亿t,占我国年炼铁花费焦炭量的近57%。我国钢铁企业已有88%以上的焦炉建立了干熄焦装配;自力焦化厂根据节能减排的观念,也开端采纳干熄焦手艺。按干熄焦套数和干熄本领祈望,我国已位居全国第一。
近几年,我国干熄焦手艺进展的特色是:
1)干熄焦手艺在钢铁企业焦化厂进展赶快。
根据国度财产策略请求,钢铁企业新建焦炉务必配套建立干熄焦装配。请求“十二五”期间钢铁企业焦炉%都要采纳干熄焦手艺。至年尾,我国钢铁企业焦化厂曾经有88%以上的焦炉配套了干熄焦装配。
2)大型钢铁企业从往常的湿熄焦备用改成干熄焦备用。
之前为节俭基建投资,我国干熄焦装配险些都是采纳湿熄焦备用,由于一套湿熄焦装配的投资仅为干熄焦装配的1/4-1/5。即当干熄焦装配平常检验或事件停产时,启动备用的湿熄焦装配,暂时向高炉供给湿熄焦炭,以保持焦炉的平常临盆,但对大型高炉的平常操纵会带来一些不利影响。为此,须要采纳一些非常法子,若有的焦化厂暂时在入炉煤配比中添加10%强粘结性的肥煤或焦煤,以升高焦炭原料,缓和对高炉的不利影响。
连年来,跟着我国大型钢铁连结企业大型、特大型高炉的疾速进展,高炉的平静操纵对整个钢铁连结企业的临盆与效力增强重大。如某大型钢铁公司因干熄焦检验,大型高炉调换不顺,两个多月临盆不平常,损失近十亿元国民币。是以,一些大型钢铁连结企业如沙钢、武钢、马钢、太钢等开端请求焦化厂整个采纳干熄焦装配,即备用也采纳干熄焦装配,以保证大型、特大型高炉接续延续地赢得原料平静的干熄焦炭。从投入和产出的对近来看,全干熄方法比干熄为主湿熄备用方法投资高,但这些添加的投资可在两年多一点的光阴内收回,是以,全干熄方法赢得了认同和采纳。
3)自力焦化厂开端造成建立干熄焦装配高潮。
国度的财产策略并未强逼请求自力焦化厂务必配套建立干熄焦装配,主若是由于:采纳干熄焦升高焦炭原料,其对炼铁高炉的蔓延效力,较难表现;经生化处置的焦化废水不能做湿熄焦添加水,无前程,只可外排,较难实现“零”排放。
然而,近来一些自力焦化厂从节能和环保角度登程也在配套建立干熄焦装配,如河北中润、安徽临焕、山西焦化、长治潞宝、山东博兴诚力、河北九江、徐州天裕等。尤为一些进展轮回经济、拉长财产链的自力焦化厂,须要更多的蒸汽和电力,自动采纳干熄焦手艺。
4)协议动力经管策略驱策了干熄焦手艺的采纳推行。
国度倡导的协议动力经管策略,为一些想建立干熄焦装配、但在资本方面又有艰巨的焦化厂供给了建立时机,如山东博兴诚力、江苏徐州天裕、兰州渝中等焦化厂纷纭采纳协议动力经管形状吸引资本,建立干熄焦装配。
3研发荒煤气余热的回收哄骗
从炭化室经激昂管逸出-℃的荒煤气带出热占焦炉总输出热量的36%。往常为冷却高温荒煤气务必喷洒大批70-75℃的轮回氨水,高温荒煤气沿袭环氨水的大批挥发而被冷却至82-85℃,再经初冷器冷却至22-35℃,荒煤气带出热被白白滥用。是以,研发荒煤气余热回收哄骗手艺意义强大。国表里很多企业都在研发这方面的手艺,相干状况先容如下。
3.1用导热油回收荒煤气余热
国内某钢铁企业焦化厂曾用5个激昂管做导热油夹套管回收荒煤气热量的实验。行将激昂管做成夹套管,导热油经历夹套管与荒煤气直接换热,被加热的高温导热油能够去蒸氨、去煤焦油蒸馏、去干枯入炉煤等。实习获取阶段性胜利,但因各种起源未延续施行临盆运用。
3.2用热管回收荒煤气余热
7年,国内某钢铁企业焦化厂期近将停产的4.3m焦炉长施行实验,用热管回收荒煤气的带出热,将荒煤气从℃冷却至℃,事实每个激昂管可回收1.6MPa蒸汽66kg/h。整个焦炉回收的热量每年约产1.6MPa的蒸汽3.5万余吨,估计18个月内便可回收征战投资。实验获取阶段性胜利,但未延续施行临盆运用。
3.3用汽锅回收荒煤气带出热的实验
年,国内某钢铁企业焦化厂在一座4.3m焦炉凑近炉端台处拔取5个激昂管做荒煤气余热回收实验。在激昂管水封盖增设三通导出管,将℃荒煤气导出,并经历管道送入建立在焦炉相近的余热汽锅施行换热。思量节俭实验花费,余热汽锅采用中压汽锅,临盆3.82MPa、℃过热蒸汽。在荒煤气投入余热汽锅前建立陶瓷多管除尘器,以有益于高温段析出焦油。换热后的荒煤气从余热汽锅排出,经历管道由风机排至集气管端部,经氨水喷洒投入集气管,产业实验过程见图2。当今实验仍在施行中。
3.4用半导体差压发电手艺回收荒煤气余热
年,国内某焦化厂在JN43-80型42孔焦炉的一个激昂管长施行了用半导体温差发电手艺回收激昂管余热的实验。做废保守激昂管内衬砖,在激昂管外壁安设半导体温差发电模块。当高温荒煤气经历激昂管时,热量经历激昂管筒体传播到半导体温差发电模块的热面,造成温度为℃左右的热场;散热器经历冷却水的冷却使半导体温差发电模块的冰脸温度平静在70℃左右;如此在半导体温差发电模块的冷热面间造成约℃的温差,在塞贝尔效应的影响下,半导体发电模块的两头造成直流电压,输出电能,使热能直接变动为电能,实现能量的全固态变换。
实验用时72个小时,涵盖3个完好的结焦周期,猎取了温度、电压、电流、流量等2多个数据。实验事实是:单根激昂管回收的热能可发电W,同时每小时可供给98℃的开水kg。随后直接在另一焦化厂60孔新建焦炉长施行全炉实验。
年终投产后,因呈现冷却器漏水等题目而失利。
3.5荒煤气余热微流态回收手艺
国内某焦化企业首先在一个激昂管施行用水套管回收激昂管荒煤气余热的实验。研发出低热应力的换热机关、高导热耐侵蚀的激昂管内衬材料及高效导热介质材料。实验数据声明,单个激昂管可回收0.6kPa、℃的蒸汽kg/h,后续将采纳两级低压蒸汽螺杆膨胀机发电,实现回收热量的最大化。
中试赢得胜利后,在某企业一座焦炉55个激昂管中施行产业化实验,其荒煤气余热回收效率到达32%,吨焦可低落炼焦工序能耗10kgce。年2月所产蒸汽并网运行。以该企业蒸汽结算价祈望,每年可创直接经济效力万元。后续工序还能节减氨水轮回量、冷却用轮回水、轮回水系统电耗及添加水损耗。每组焦炉每年可节减二氧化碳排放2.8万t,节能减排事实显著。
然而在运行八个月后,因各种起源呈现变形题目。为此,目前5个激昂管上延续施行鼎新实验,至年4月尾已平静运行两个月,前程看好。
3.6用荒煤气带出热对COG施行高温热裂解或重整
20世纪90年月,德国人提议将高温荒煤气从炭化室逸出后不冷却,直接投入热裂解炉,将COG中煤焦油、粗苯、氨、萘等有机物热裂解成以CO和H2为重要成份的合成气体,尔后去合成氨或合成甲醇或临盆二甲醚,也能够直接复原制海绵铁。
日自己直接把焦炉激昂管和集气管变革成COG重束装配,哄骗COG本身显热和夹带的水份,直接鼓入纯氧,产生高温裂解和变化反映,重整生成合成气。长处是节能;可大幅度升高H2、CO成份和调换H2与CO的比例;不造成焦油等副产物,可大幅低落临盆用水量和浑水排放。不够是不回收COG里的焦油、粗苯等副产物,即是落空很多灾以代替的化学物资;焦炉每个炭化室最少见一个激昂管,并且管内荒煤胸襟摇动、压力很低,把它们逐个或分组变革成在高温下办事的重整炉,不论从手艺上依然从经济上实际起来都有确定难度。
日本煤炭动力重心在三井矿山焦化厂的焦炉间施行了一孔炭化室无催化变化手艺实验。即安设一个COG重束装配,在0-1℃的高温下,离别对焦炉激昂管直接排出的-℃高温COG和经煤气净化车间净化后的COG施行重整、生成合成气的对照赛验。对两种COG无催化高温变化合成甲醇施行了经济性对照。实验事实声明:对焦化厂而言,将高温荒煤气整个施行高温热裂解、合成甲醇比回收煤焦油后净化的COG高温热裂解、合成甲醇能赢得更高的效力。9年,日本拟延续施行三孔炭化室实验,尔后施行贸易化评价并促进中型实验。
3.7回收初冷器前或第一段的荒煤气余热和轮回水余热
1)以荒煤气余热为热源的高效负压蒸氨工艺。
为充足哄骗吸煤气管道也许初冷器顶74-82℃的荒煤气余热,国内某企业提议用轮回热介质吸取荒煤气余热后,温度把持在60-78℃。为保证此热介质的热量能在蒸氨工艺中有用哄骗,将蒸氨塔操纵压力用真空泵也许放射器抽吸至15-35kPa,操纵温度把持在55-70℃。将蒸氨塔塔底蒸氨废水与吸取了荒煤气余热的热介质在再沸器中换热后做为蒸氨热源。
2)初冷器第一段荒煤气带出热用于脱硫液的加热复活。
连年,国内某企业在计划焦炉煤气真空碳酸钾法脱硫时,将复活塔底部份脱硫贫液抽出,送至初冷器上段与荒煤气直接换热。换热后脱硫贫液经历复活塔底部闪蒸装配造成蒸汽,做为脱硫液复活热源,节能事实显著。关于一个年产万t焦炭的焦化厂,采纳此手艺年浪费低压蒸汽26万t,相当于回收哄骗了25%的荒煤气带出热。此手艺已在多项焦化工程中运用。
3)初冷器轮回水制冷,冷却焦炉煤气。
国内某企业开拓出一种开水制冷机,可哄骗初冷器第一段65℃高温冷却水制取16℃的低温水,就近用于初冷器第三段的低温冷却。以年产万t焦炭的焦化厂为例,假若取初冷器第一段高温冷却水温度,则可掏出t/h开水,能够实现万kcal/h的制冷量。尽管开水制冷的成本大致是通例蒸汽制冷的一倍,但其投资回收期基础上在2.5年之内。
4)初冷器轮回水制冷主题空调。
国内某企业为充足哄骗初冷器一段轮回开水的废热,正在建立用开水制冷主题空调实现厂区内临盆、生计室内温度调治。厂内不接续开水源:初冷一段80℃轮回水0t/h,压力5kg/cm2;72.5℃轮回氨水t/h,压力5kg/cm2。
采纳开水型吸取式制冷机组,与同功率的低压蒸汽型制冷机组比拟,由于征战换热面积大而投资大,但其多出的投资部份只要运行3年的节能花费就可以相抵。
4焦炉烟道气余热的回收哄骗
4.1研发和推行以焦炉烟道气为热源的煤调湿手艺
“煤调湿”是“装炉煤水份把持工艺”的简称,是将炼焦煤料在装炉前往除一部份水份,坚持装炉煤水份平静在6%-8%,尔后装炉炼焦。用焦炉烟道气做为煤调湿的热源能够到达节能减排的事实。
我国自力焦化厂的焦炉大多用焦炉煤气加热,而钢铁企业焦化厂大多用高炉煤气加热。因COG中含氢高达55%-60%,于是COG焚烧废气中水份含量高,将其做为煤调湿热源时,不利于煤水份的挥发。而钢铁企业焦化厂用高炉煤气加热,其废气含水份低,有益于水份挥发,能够去除更多的水份。
4.1.1气流床煤调湿
7年某钢铁企业投产一套气流床煤调湿装配。该装配位于备煤毁坏机前,具备风选功效,首先将小于3mm及格粒度的煤料风选出来,加重毁坏机负荷、节能;布袋除尘器滤出的煤粉,压成型煤,入炉炼焦,添列入炉煤聚积比重。
9年某企业投产一套气流床煤调湿装配,为2座4.3m年产焦炭70万t的捣固焦炉配套。哄骗2座4.3m年产焦炭60万t的顶装焦炉造成的2×40-00m3/h焦炉烟道废气为热源。最大处置本领t/h?湿煤,通常-t/h?湿煤。
调湿后配煤水份低落2.2%;终年哄骗焦炉烟道废气余热量折tce;节减回炉煤气用量万m3,节能tce;CO2减排8t;节减焦化废水处置量2万t;焦炉临盆本领升高5%。
4.1.2采纳流化床干枯机的煤调湿装配
国内某企业2×50孔6m焦炉配套建立以焦炉烟道废气为热源、采纳流化床干枯器的煤调湿装配,处置本领t/h干煤或t/h湿煤,总投资1.4亿元国民币。该装配已于年投产。
4.1.3炼焦合做煤梯级筛分煤调湿手艺
1)重要构成及工艺过程。
①焦炉烟道气废热回收装配:将-℃焦炉烟道废气抽出,在废热汽锅内与低温水施行直接热互换,赢得约℃高温开水送至带有内置加热模块的流化床调湿装配,做为煤料调湿的热源。换热后约85℃的低温水再回到焦炉烟道气废热回收装配轮回哄骗。换热后约℃的低温烟气经历现有烟囱放散。
②炼焦合做煤分级装配:采纳常温空气做为流化介质的低速流化床手艺对炼焦合做煤施行分级。此中>4mm粒级煤料送至毁坏机室,毁坏后煤料送选粉装配施行选粉;≤4mm粒级煤料送至流化床调湿装配施行调湿处置。
③带有内置加热模块的流化床调湿装配:在常温空气做为流化介质的流化床内建立多个加热模块与分级装配筛分出来的≤4mm粒级煤料施行直接热互换,煤料经适度干枯去除4-6个百分点的水份后排出征战,加热模块的热源是焦炉烟道气废热回收装配造成的高温开水。
④选粉装配:采纳常温空气做为流化介质的流化床对>4mm粒级经毁坏处置后的煤料施行选粉,将μm如下的煤料选出送至粉煤成型装配;其余的煤料与流化床调湿装配调湿处置后的煤料经混杂后送煤塔供焦炉炼焦临盆。
⑤粉煤成型装配:各流化床造成煤粉与选出的≤μm煤料一同,采纳无粘结剂或有粘结剂成型手艺施行压块,保证细粉煤在装炉历程中不过溢;有用防范在炭化室顶部、激昂管等疾速炭化结石墨;添列入炉煤堆比重。
2)工艺过程特色。
u烟道气与轮回水直接换热,不论焦炉采纳COG依然BFG加热均不影响对焦炉烟道废气余热的回收;
u热源为高温开水,运送管径小,安排敏捷便利;投资少;增强保温可节减热损失,升高热哄骗效率;
u建立分级装配,大粒煤不调湿直接去毁坏,节能;
u雨季来煤水份高时,可经历废热回收系统建立的蒸汽放射装配升高开水温度,以保证调湿煤水份基础恒定;
u调湿机内置热源采纳高温开水,平安靠得住;
u调治开水的流量、温度和各风室的风量等能够使系统到达最好流化状况。回收余热和煤干枯功效区隔开,调湿领域大,实用性广;
u采纳煤粉成型手艺,节减粉尘外溢,低落结石墨,并添列入炉煤堆比重;
u经历建立干煤返混系统,升高系统对来煤水份的适应性。
年终,采纳此工艺的煤调湿装配已在动工,估计年尾投产。
3.4滚筒型煤调湿装配
国内某焦化厂合做5.5m捣固焦炉临盆操纵,采纳Φ5m×20m节能型滚筒干枯机的煤调湿装配在运行。该装配以焦炉烟道废气做为重要热源,雨季经历预热式旋风燃气炉焚烧焦炉煤气添加供热,保证装炉煤水份坚持10%±1%并基础恒定。
3.5旋流流化床煤调湿手艺
全沸腾旋流流化床煤调湿手艺道理:为充足哄骗焦炉烟道气所带领的热量,改革保守流化床的机关,使煤料在征战内处于流化状况并呈螺旋线行进,尽最大或许拉长煤料在征战内与炎风来往的光阴,进而实现调湿的工艺历程,保证调湿煤水份基础恒定。调湿机设有多个自力风室,离别与进气管道连通,并设有自力调治装配。干枯机排出的气体经过保温管道送入除尘大地站施行粉尘捕集处置,净化后的气体经烟囱外排。
全沸腾旋流流化床调湿机具备如下特色:①奇特的旋流气流启发并强逼物料施行热互换,能够充足哄骗热气体带领的热量,热效率高达60%-67.7%。②在流化床床体的第一风室处计划了奇特的大颗粒物料排出装配,能将粒度≥25mm不能流化的物料准时排出,保证流化床长久平静运行。③调湿机为机、电、仪一体化征战。④采纳风动道理,机关形状奇特,内部无死板传动,保护办事量小,长久运行靠得住。⑤征战阻力较小约0Pa,有用低落炎风运送系统的电力损耗。⑥微正压操纵,调湿机烟气排出口压力为±Pa,防范由于空气投入造成征战氧含量超标状况的产生。⑦调湿机上部气体流速较小,气体带领尘土量较少,经屡次实验标定气体带领尘土量为调湿煤量的3%-5%。
采纳此种工艺手艺的煤调湿装配正在建立,估计年秋投产。
3.6振荡流化床煤炭风力离别及调湿手艺
该系统是由振荡流化床煤炭风力离别调湿机、细粒离别器、细粒回收装配、一次送风机、排烟风机、定量给料装配和质料煤缓冲仓等构成。
其办事道理是:煤炭经历布料装配被接续抛洒到振荡流化床风力离别调湿机的床面上,热烟道气分两次投入调湿机:一次风用于流化质料煤,同时对粗颗粒煤料施行调湿;二次风用于细颗粒煤料的调湿。调湿煤则从不同渠道离别并流出:未被流化的粗颗粒煤料在振荡力的影响下,从调湿机出口流出;中、细颗粒煤料则随气流流出,投入细粒离别器后,中颗粒煤料被离别搜罗,细颗粒煤料则被细粒回收装配搜罗。不同粒径的煤料在调湿机中处于不同的调湿状况。
拟采纳此种工艺手艺的煤调湿装配,曾经实现计划,现因各种起源此缓建。
4.2回收焦炉烟道气余热临盆蒸汽
用热管汽锅回收焦炉烟道气余热临盆蒸汽的工艺手艺,征战简捷老练、占地少、投资省、事实显著。当今宇宙已投产此手艺装配30多套,在建约20套,进展赶快,势头优秀。
1)工艺过程。
在焦炉主烟道翻板阀前开孔,将主烟道热烟气引出,经调治型蝶阀入余热回收系统,换热降温后约℃的烟气经历风机抽送,再经开关型蝶阀排入主烟道翻板阀后的地下主烟道,结尾经焦炉烟囱排入大气。
其重心手艺是采纳热管手艺回收烟气中的显热,将软化水加热成水蒸气,用于临盆或生计。
变革后的焦炉烟道气系统压力经历烟气管道上的调治阀或风机变频实现,不影响焦炉的平常临盆操纵。
2)运用事实。
u吨焦可临盆0.8MPa饱和蒸汽0.-0.t;
u临盆的蒸汽量相当于焦化厂蒸汽须要量的1/4以上,既可用于炼焦平常临盆,也可用于制冷;
u吨焦工序能耗最少可低落8kgce。
在余热汽锅的过热器和挥发器里,烟气温度与饱和水温度都在℃以上,不存在露点侵蚀题目,于是国内某企业将过热器和挥发器计划成翅片管机关,保持较高的换热效率。而预热器烟气温度在-℃、水进口温度为20℃或在统一换热面施行换热,易产生露点侵蚀,于是预热器计划成热管机关。最后采纳翅片管和热管相连接的翅片管-热管式余热汽锅。即在露点温度以上用翅片管换热,在简捷产生露点侵蚀温度的部位用热管,正当的换热计划和壁温计划,可升高换热系数,同时管理低温露点侵蚀题目。
4.3以焦炉烟道气为热源的负压蒸氨
近来,哄骗焦炉烟道气余热负压蒸氨处置焦化废水集成手艺和成套装配被开拓。第一套临盆树模装配已于年尾投产。
1)工艺过程。
残余氨水经气浮除油机、陶瓷管过滤器两级除油过滤后,经历贫富液换热器,与热蒸氨废水换热,在管道混杂器与碱液混杂,尔后从蒸氨塔中部列入。蒸氨塔底部热废水投入烟气热管换热器轮回加热后返回蒸氨塔釜;其余部份废水在塔底用釜底泵抽出,投入预热器加热进料的残余氨水,废水冷却后送至废水生化系统。蒸氨塔顶氨气投入分缩器冷却,调治回流和氨气浓度,氨气最后在全凝器中冷凝为氨水流入回流罐,结尾送入氨水大罐,脱硫行使。蒸氨热源采纳焦炉烟道气余热。
2)工艺特色。
u蒸氨塔把持在负压状况下操纵,实现节能、环保的标的。
u蒸氨塔采纳斜孔塔板,具备塔板效率高、压降小、抗淤塞等长处。
u焦炉烟道气余热回收采纳热管换热器施行。
u残余氨水的预处置采纳气浮除油机和陶瓷管过滤两级除油及杂质等处置后投入负压蒸氨系统,防范蒸氨塔等关键征战产生焦油淤塞等题目。
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