许武汉时光荏苒,我从一个嫩稚的楞头青到现在的古稀之年,其间的辛酸和快乐,不时在自己的脑海中回荡。 年5月13日,自己有幸参加油公司工程队的挖土方工作。时年9月被转为油公司工程队一队临时合同工,当了6年合同工,于年7月转为正式职工。年当管工班长,年和年,连续两年被评为茂名石化公司劳动模范。年11月考取茂名石化职工大学预科班,当上二班班长。年3月考取茂名石化职工大学机械专业。年9月转读茂名电大茂石化教学班,于年电大毕业分配回建设公司施工管理科当主办科员。自己立志把所学到的理论知识融汇于实际工作中。 过去炼油化工管道施工,一般垂直高度小于两个弯头,大于两个弯头时,都习惯用两个弯头加直管段进行连接,为了减少焊缝,我通过计算,用两个弯头直接对接,这样既美观,又省时、省料。在北制氢、三催花、四蒸馏等装置广泛得以应用。 此后,这种施工方法在石化安装行业广泛应用。 年一蒸馏装置大修改造,由年处理量30万吨增加到60万吨。时间紧,任务重,为了确保工期,我们加班加点编写编制工艺管道制作表,从施工图中计算出每根管道的管子,弯头,大小头,法兰,配件,阀门的材质,型号,规格,数量,从而再计算出每根管道的焊缝个数,这个计算工程量特别大,需要花费大量的时间,我们奋战了十天,终于完成了工艺管道制作表。给施工带来极大方便,给材料领用,劳动力安排发挥了很大作用,从而确保了工程按期完工。从始,茂名石化工艺管道施工开始按焊道计算工程量。 年,80万吨/年烷基化装置施工,由于管内含有氢氟酸,故而施工要求特别严格。我自始至终从不松懈,特别强调管内清扫。进口的蒙乃尔材质阀门和管件全部用竹排或木板将其垫好,不着地,每道焊缝均用氩弧焊打底,工艺管道安装完毕,HF酸管道用爆破式吹扫法进行吹扫,吹扫原理是根据不同压力的管道在管道源头,阀门的法兰内装进厚度1~3mm不等石棉盲板,当风压超过石棉板的耐压压力时,石棉板就开始爆破,此时,管内便形成一股旋转气流,这股气流便将管子内部的泥尘带走,经连续多次的反复爆破后,此段管道就变得彻底干净。 同年底,该装置进行系统气密试验,67米高的烷基化塔,高耸入云,我从下而上,每层平台的每道焊缝,每对法兰,每个阀门,每支螺栓都逐一用肥皂水喷射检查,顶着澶列的寒风,一级级往上爬,衣服湿了又干,干了又湿,从不敢怠慢。当晚下班后,我开始发烧至39.3度,医院看病,原来是肺部感染,我只休息了一天,退烧后,每天打完点滴便又骑自行车进厂组织检查气密工作,我觉得自己多一份负出,到时操作工人将会增加一份安全。装置经过严格的气密试验合格后,终于一次开汽成功。爆破式吹扫法在茂名炼厂属首例。 年初,第三套蒸馏装置开始建设,作为安装一队主任工程师的我,从施工组织设计到施工方案编写都是有条不紊地进行,施工现场,人员、机械都高度集中,因而施工安全和施工质量显得尤其重要,来不得半点的侥幸心理,绷紧一条弦,施工中从不松懈。网络计划施工,在保证安全的同时,重点抓好施工质量。 施工质量的好坏,是关系到一个施工队伍生死存亡的大问题。我们提出“质量就是生命,百年大计,质量第一”口号。使大家都把工程质量视为企业的生命。 建立严格的质量管理制度,是进行全面质量管理的保证。只有这样,才能使质量管理在组织上、制度上有所保证。我们建立了三蒸馏工程施工质量保证体系,做到从组织上落实。 加强施工过程中的质量管理,是实现全面质量管理的关键。工程质量是在施工中干出来的,要创造优质工程,就要对工程施工的全过程进行管理和空制,做到一丝不苟,从难从严把关。严格实行才料管理。积极搞好岗位练兵,培训过硬焊工。采取有效措施,确保焊接质量。提升施工技术,确保施工质量。开展文明施工活动,创造良好的施工环境。坚持质量检查制度,及时解决质量问题。 三蒸馏整套装置经有关部门检查验收,无论在设备、容器、管道的内在质量或外观质量,都达到了质量标准,创出了工程质量一流水平,并获得茂名石化一九九0度“三蒸馏安装工程”质量红旗奖。 回顾过去,我自豪,为公司的发展留下自己的足迹,我与石化共成长。 展望未来,愿茂名石化继续走向辉煌。
本文来源:茂名日报