涪陵页岩气田位于长江、乌江交汇处,武陵群山间,山川秀美,景区众多,是长江经济带上游重要的生态保护区。涪陵页岩气公司坚持资源开发与生态保护并重,采取严格管控和防护措施,加大“三废”治理力度,保护这儿的青山绿水。
在涪陵页岩气田产出水处理厂,所有处理完的产出水,都要进行严格的化学需氧量、悬浮物、氯化物检测,确保达到国家污水综合排放一级标准后才允许外排。
废水不外溢
页岩气开发用水量大,水是气田开发的动力之源,开发中的水资源保护和利用也是一道世界公认的环保生态难题。特别是近年,随着气田开井数的增加,产出水也越来越多,每天可达多立方米。该公司坚持采取循环使用和达标处理方式,坚决不让一滴产出水外溢污染环境。
产出水主要回用于压裂施工,由于需要一车车接收、记录,且对于压裂液配制要求高,最初,压裂队并不愿意接收产出水。该公司架好产出水回用“高压线”,制订产出水回用细则,加大执行力度,要求压裂施工队无条件接收,并将产出水回用率列为一项重要考核指标,对推诿使用的压裂队进行劝说,对拒绝使用的进行处罚。该公司还鼓励技术人员优化改进压裂液配方,与新鲜水按一定比例混合,确保压裂效果良好。严格的制度约束让井队利用产出水压裂成为习惯。目前,气田每天有30多辆产出水罐车在巴山小路上往返,将产出水拉运到各施工点。
除大型罐车转运外,该公司还修建全国首个页岩气产出水处理工程,包括处理能力达立方米的产出水处理站、15座收集泵站、50千米长的产出水收集管网,采用先进工艺处理,处理合格的产出水达到国家污水综合排放一级标准。
如今的产出水处理站,环境优美,绿草如茵,今年已累计处理产出水1.86万立方米。
废气难上天
在涪陵页岩气田的脱水站,曾经熊熊燃烧的放空火焰,已经通通不见了。“经过技术改造,脱水站告别‘长明灯’,只有紧急情况才放空燃烧,平均每天可少燃烧页岩气立方米左右,减少了对大气的污染。”该公司采气工程管理部高级主管安毅红介绍。该公司本着“废气不上天”的原则,严格废气排放控制与治理,加大废气治理和减排力度。
推行电驱钻井、压裂是减少废气排放的关键一招。该公司在铺设电网、推行网电钻机的同时,逐年加大电驱压裂机组推广使用力度,双轨并行减少使用传统柴油装备,有效减少燃烧柴油产生的废气,大幅降低噪音。
目前,气田实现网电钻机全覆盖、电驱压裂设备使用不断增加,相比传统柴驱设备,电驱设备能源消耗平均降低33.2%,噪音下降46.3%。“黑烟少了,噪音降低,小鸟都常飞来和员工做伴,还能‘人停机不停’24小时施工,创造了单平台日压裂9段的施工纪录。”该公司试气项目部主任汪鹏说。
气井测试投产时要放空燃烧,该公司改进试气求产方式,在试气流程上加装背压阀,单井减少燃烧页岩气30万立方米,按一年投产口井计算,可减排二氧化碳5.8万吨,增产页岩气万立方米。此外,进一步优化简化放喷求产制度,单井测试减少放喷时间12小时,年累计减少放空燃烧多万立方米。
集气站、脱水站采用高等级钢材、全密闭集输流程,各站点配有移动式、固定式可燃气体监测仪,员工通过加密巡查、电脑监控等方式,全天候监控,严防死守杜绝天然气泄漏。强化废气排放监测,对所有在用加热炉进行烟气采样,加热炉排放合格率达95%以上。技术人员还在脱水装置的闪蒸罐出口设计回收管线,一年可回收利用天然气立方米。
废渣不落地
气田开发产生的固废主要是水基钻屑和油基钻屑,这些废渣如果不及时处理,很容易造成环保事故。该公司自戴“紧箍咒”,严格按照国家规定,全面实行水基钻屑、油基钻屑“不落地、无害化”处置。在涪陵气田,员工们用无害化处理的钻屑,种出了绿油油的榨菜。
在焦页20号钻井平台,员工将从地下循环出来的水基钻屑直接用水泥干拌后,送往水泥厂。“以前我们采取压滤办法,将水基泥浆压成‘泥饼’送至水泥厂,现在我们用‘干拌’式不落地处理方法,更加环保,效率更高,还能节省处理成本。”该公司安全环保管理部主任江建飞介绍。
针对水基钻屑这种一般工业固废,优化处理模式,干化后送往有处理资质的水泥厂,全程采用密封转运车转运,严防在转运过程中发生泄漏。利用水泥厂水泥窑处理技术,将灰渣制成水泥,使水基钻屑“变废为宝”,循环使用。
针对处理难度很大的危险固废——油基钻屑,结合热蒸馏技术,在气田建设2座油基钻屑处理站,将油基钻屑进行严格的脱油无害化处理,处理后的油基灰渣含油量仅为3‰,远优于国家环保标准。
为让环保工程更加环保清洁,科学规划站内设施,严禁乱堆乱放,凡是可能产生油污的地方,全部实行上铺下垫,确保生产环境清洁。处理过程中有粉尘和异味,加装喷淋系统,消除站内粉尘;处理站内有异味,加装除异味装置,保证空气清新。
摄影|宋国梁
撰稿|戴莹葛梁茜子
编辑|楚学朋
审核|曹静浪
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